Eredményeink
„Kreativitás és Kitartás a MI EREDMÉNYÜNK!”
EREDMÉNYEINK
1/ CNC Forgácsolás gyártóüzem optimalizálás:
A kidolgozott és bevezetett gyártásoptimalizálás eredményeként az elvégzett munkamennyiség, belső gyártás 25 %-al növekedett a minőségi mutatók javulása mellett. Eredeti effektivitás 44 %, a fejlesztés és optimalizálás után 69 %, mindez 5 hónap alatt.
2/ Hegesztő és CNC megmunkáló gyártóüzem kialakítás, folyamattervezés:
Layout tervezéstől kezdve terhelésvizsgálat, anyagáram tervezés, munkahelyek számának és kialakításának megtervezése, a létszám- és gyártóberendezések számának meghatározása, munkaállomás és gyártósor kialakítás, javaslattétel új gyártóberendezések tervezésére és beszerzésére egészen a szériagyártásig. A Projekt időtartama 4 hónap.
3/ Kooperációs gyártásoptimalizálás és ésszerű költségcsökkentés:
A kooperáció mértéke 20 %-os szintre csökkent az eredeti 43 %-ról a belső gyártás kapacitáskihasználásának, az ésszerű gyártástervezésnek, a termék- és műveletösszevonások lehetőségének optimalizálásával. A Projekt időtartama 2 hónap.
4/ CNC megmunkáló Üzemegység szerszámköltség csökkentés:
A szerszámköltségek 35 %-al csökkentek a bevezetett és alkalmazott szerszámhűtési technológia és beszállító váltások bevezetésével. Szerszámautomata telepítésével és minimum készletszint beállításával. A Projekt időtartama 2 hónap.
5/ Gyártósor tervezés és telepítés, I- és U cellák megtervezése és gyártásoptimalizálása:
Gyártósor ciklusidő mérések elvégzése, kiegyenlítés. Ésszerű műveletösszevonások és létszám optimalizáció. Eredmény 10-25 %-al több termék gyártása műszakonta. A Projekt időtartama 6 hónap.
6/ Gyártósor telepítés, beállítás, tesztgyártás, folyamatfejlesztés mind ez a Lean módszertana szerint:
A Beszállító által, a Vevő részére gyártósorokat telepítettünk, szériagyártásra előkészítettünk. Elvégeztük a szükséges tesztgyártásokat. Kidolgoztuk a gyártósorok termelési, karbantartási, minőségbiztosítási dokumentációs rendszerét. A Beszállítóval és a Vevővel közösen minősítő gyártósori auditot végeztünk, majd átadtuk a gyártósorokat a termelési részleg számára széria gyártásra. A Projekt időtartama: 6-9 hónap.
7/ Veszteségvadászat:
Dolgozói oktatások lebonyolítása
(Tréning). Dokumentációs rendszer kidolgozása. Pilot gyártóterület meghatározása. Gyártósori Veszteségvadászat
Auditok lebonyolítása. Bevezetés, majd Után követés.
Eredmény: A veszteségek feltérképezése
és megszüntetése után a gyártósori hatékonyság 5-8%-al
javult. A gépállások, a sori mikroleállások
száma és időtartama 3-5%-al
csökkent. További eredmények: Megszüntettük a gyártósorok, a technológia veszteségeit (7 MUDA).
Standardizáltuk a gyártási folyamatokat (pl. anyagáramlás, átállás). Csökkentettük a Dolgozói hibákat, a tévesztés
lehetőségét (pl. PokaYoke).
Biztonságosabbá tettük a gyártási folyamatokat.
A gyártási kimenetek tervezhetőbbé váltak. A
Projekt időtartama 3 hónap.
8/ Obeya
Room
és Shop Floor
Management (SFM):
Az Obeya egy LEAN koncepció, amely segít
ötletek generálásában, összehozza a döntéshozókat a PDCA ciklus végrehajtása és a megoldások gyors kidolgozása
érdekében. Az Obeya a
kommunikáció javítására és a hatékonyság
növelésére helyezi a hangsúlyt, az a hely, ahol fizikailag is leképeződik a
PDCA ciklus. Az Obeya Room és annak részeként a Shop Floor
Management egy Management eszköz a termelési eredmények monitorozásához, a termelési KPI-ok követéséhez, a termelési
folyamatokat hátráltató problémák rögzítéséhez és
a problémák megoldásának elindításához, majd nyomon követéséhez. A
Projekt időtartama 3 hónap.
9/ Dolgozói
Ötletelési/Újítási Rendszer fejlesztés:
Dokumentációs
rendszer, Folyamatleírás, Folyamattérkép elkészítése. Oktatások elvégzése. Bevezetés. Működtetés. A
Projekt időtartama 3 hónap.
10/ Egyéb
eredmények:
Szerelde
hátsó lökhárító gyártás rekonstrukció (6 hónap). Az új layouttal
407.000 € megtakarítás.
Szerelde
üzem selejtcsökkentés 477.000 € (2019.12-2020.02), 218.000 € (2020.03-2020.05).
Eredmény: -55%/3 hó.
Fröccsöntő
üzem layout
optimalizáció, a hasznos gyártási terület fejlesztés (22 gép, 2 hónap).
Eredmény: +500 m2.
Fröccsöntő
üzem dolgozói létszám megtakarítás (MTM) (folyamatos mérés). Eredmény: -22 fő.
-1.750.000 €/hó.
Raktározási
terület felszabadítás (3 hónap). Eredmény: 5.785 m2-ről 4.000 m2-re. -1785 m2, -31%.
Gyártásoptimalizálás,
belső gyártás hatékonyság javítás (OEE) (3 hónap). Eredmény: 42%-ról 67%-ra. +25%.
Gyártásoptimalizálás,
Saválló alkatrészgyártó üzem teljes körű kialakítása (6 hónap). Eredmény:
+2.000 m2.
Szénacél
hegesztő üzem layout
terület megtakarítás új gyártás részére (1 hónap). Eredmény: -300 m2. -7,3%.
Szénacél
hegesztő üzem gyártási folyamat gyorsítás (3 hét). Eredmény: +1,5 db
termék/műszak. +19 %.
Six Sigma
projekt (6 hónap): Gyártásoptimalizálás. Eredmény: Éves költségmegtakarítás:
-15.000 €.
SMED
a CNC megmunkáló központokon hidraulikus szerszámmegfogással (3 hónap).
Eredmény: -85%.
Ha felkeltettük érdeklődését, állunk rendelkezésére.
Kérje árajánlatunkat a Kapcsolat oldalon keresztül!
CHECK IT LEAN - Mérnöki Iroda